臥式螺旋卸料離心機(jī)環(huán)化廢水處理應(yīng)用 |
【文獻(xiàn)出處】 | 巴陵石化有限公司 |
【中文關(guān)鍵詞】 | 臥式螺旋卸料離心機(jī) 環(huán)化廢水 處理應(yīng)用   |
【摘要】 | 離心機(jī)的分離過程包括以下幾個(gè)階段。(1)混合和加速階段。含渣廢水與絮凝劑在進(jìn)料室內(nèi)進(jìn)行混合并得到加速,確保含渣廢水以最佳狀態(tài)進(jìn)入分離區(qū)。(2)澄清階段。在離心力的作用下,絮凝顆粒在轉(zhuǎn)鼓的直線段快速分離并沉降。分離的上清液通過設(shè)在轉(zhuǎn)鼓尾端的堰口排出。(3)壓縮階段。螺旋推進(jìn)器將沉降固體推送至卸料端,污泥在離心力的作用下得到進(jìn)一步壓縮,并釋放出孔隙水。(4)雙向擠壓階段。在轉(zhuǎn)鼓的圓錐段,廢水泥渣受到雙軸向擠壓作用,螺旋輸送器經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì),沿軸向方向產(chǎn)生擠壓力。配合離心機(jī)的壓縮作用,進(jìn)一步將泥渣的毛細(xì)水?dāng)D出。(5)控制固體停留時(shí)間。當(dāng)進(jìn)入離心機(jī)的泥渣量和泥質(zhì)發(fā)生變化,為始終保持最佳的脫水效果,連續(xù)控制離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的固體總量。 |
【全部正文】 | 業(yè)廢水水量,162m3/h;pH值>11;COD值,2200~2400mg/L;懸浮物,5000~8000rag/L;Ca值,1O400-12024mg/L。 離心機(jī)的分離過程包括以下幾個(gè)階段。(1)混合和加速階段。含渣廢水與絮凝劑在進(jìn)料室內(nèi)進(jìn)行混合并得到加速,確保含渣廢水以最佳狀態(tài)進(jìn)入分離區(qū)。(2)澄清階段。在離心力的作用下,絮凝顆粒在轉(zhuǎn)鼓的直線段快速分離并沉降。分離的上清液通過設(shè)在轉(zhuǎn)鼓尾端的堰口排出。(3)壓縮階段。螺旋推進(jìn)器將沉降固體推送至卸料端,污泥在離心力的作用下得到進(jìn)一步壓縮,并釋放出孔隙水。(4)雙向擠壓階段。在轉(zhuǎn)鼓的圓錐段,廢水泥渣受到雙軸向擠壓作用,螺旋輸送器經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì),沿軸向方向產(chǎn)生擠壓力。配合離心機(jī)的壓縮作用,進(jìn)一步將泥渣的毛細(xì)水?dāng)D出。(5)控制固體停留時(shí)間。當(dāng)進(jìn)入離心機(jī)的泥渣量和泥質(zhì)發(fā)生變化,為始終保持最佳的脫水效果,連續(xù)控制離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的固體總量。 由于環(huán)化廢水水量大,固含率較低,初始條件達(dá)不到臥螺機(jī)的處理要求,為了提高臥螺機(jī)的工作效率,改造過程考慮先進(jìn)行機(jī)械沉降,同時(shí)選用聚酯酰胺作為絮凝劑,提高廢水固含量,然后再進(jìn)入臥螺機(jī)處理。改造技術(shù)流程見圖1。 現(xiàn)環(huán)氧丙烷皂化廢水預(yù)處理裝置出水懸浮物SS值平均8960mg/L;而環(huán)化廢水預(yù)處理裝置出水懸浮物SS值平均356mg/L。環(huán)化廢水預(yù)處理裝置懸浮物SS值平均4477mg/L,出水懸浮物SS值平均284mg/L。 采用臥式螺旋卸料離心機(jī)效果好,且泥渣含水率約達(dá)到百分之七十。該裝置原有中和裝置,由于pH值監(jiān)測電極滿足不了現(xiàn)有的工藝參數(shù),故障率高;同時(shí)現(xiàn)采用的碳鋼管作為該系統(tǒng)污水管,一旦pH值調(diào)節(jié)不穩(wěn)定,容易造成系統(tǒng)腐蝕,返修率高,故將該中和系統(tǒng)停用。
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