噴涂廢水除磷工藝改進研究 |
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【中文關鍵詞】 | 石灰沉淀 活性炭吸附 涂裝廢水   |
【摘要】 | 針對某機械廠采用石灰沉淀—活性炭吸附處理涂裝廢水的工藝,研究了影響磷去除率的因素。通過對水質的監測分析,提出了相應的工藝改進措施。 |
【部分正文預覽】 | 機械行業普遍采用磷化方式處理金屬部件,即將有色金屬零件置于磷酸鹽溶液中浸泡, 使金屬表面鈍化并形成一層不溶于水的微孔結構的磷酸鹽薄膜,來實現對金屬部件的防腐除銹保護。因磷化處理技術所用設備簡單、操作方便、成本低、生產效率高,因而在機械行業中廣泛應用,但金屬零件在磷化處理過程中, 會產生大量磷化廢水, 磷化廢水的PO43-和COD 等嚴重超標, 此外其還含有潤滑油、表面活性劑、Zn2+、Ni2+、Fe3+等重金屬離子,若隨意排放將引起水體富營養化和湖泊沼澤化, 嚴重污染水體環境。 目前對含磷廢水的處理主要有生物法、化學法和物化法。其中化學法除磷率高、效果穩定、簡單易行,是處理高濃度含磷廢水最有效的方法之一〔2〕。天津某機械制造車間采用石灰沉淀—活性炭吸附工藝處理其產生的含磷涂裝廢水,根據天津市《污水綜合排放標準》(DB 12/356—2008)要求,其出水中磷的質量濃度應達到二級排放標準,即≤1.0 mg/L。然而,在企業實際運行中,除磷效果不太理想。筆者通過對實際工程運行中的一些問題進行分析, 改進了其處理工藝,實現了在實際運行中穩定除磷的效果,供類似企業參考。 |
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