攀鋼冷軋廢水站中和沉淀處理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)冷軋各機(jī)組排放的含酸、堿、油、鋅、鐵、泥等廢水的處理與回收。其中,含油廢水進(jìn)入高位收油罐內(nèi)進(jìn)行油水分離,浮油排入廢油收集池;其余廢水則排入400m3 調(diào)節(jié)池內(nèi),經(jīng)水量與水質(zhì)均和調(diào)節(jié)后,由2條DN300管道和蝶閥自流入分配槽內(nèi),隨后進(jìn)入2座300m3 平流沉淀池。因流速減緩,水中密度較小的油上浮聚集形成油層,而密度較大的泥渣則下沉至池底。上層浮油通過2臺(tái)橋式刮油刮渣機(jī)刮至出水端,由撇油器收集至廢油收集池內(nèi);下層積泥則刮至池底泥斗內(nèi),定期由2臺(tái)泥漿泵送至8m污泥濃縮池內(nèi)。平流沉淀池出水則由1條DN300管道進(jìn)入2組4m3 一級(jí)中和池,經(jīng)投加石灰乳攪拌中和后,pH 調(diào)整至7.8~8.2,然后進(jìn)入2座62.5m3 曝氣池,經(jīng)機(jī)械曝氣后,水中Fe2+ 氧化成Fe3+。曝氣池出水進(jìn)入2組4m3 二級(jí)中和池。根據(jù)出水pH,適當(dāng)投加石灰乳液進(jìn)行微調(diào),控制其pH 在8~8.5。然后其出水進(jìn)入混凝池,與混凝劑進(jìn)行絮凝反應(yīng),形成大顆粒礬花后,進(jìn)入6座側(cè)向流斜板沉淀池內(nèi)進(jìn)行泥水分離。出水經(jīng)檢測(cè)COD等指標(biāo)合格后回收利用;污泥則沉積到池底,通過6臺(tái)螺旋輸泥機(jī)與4臺(tái)泥漿泵定期排至8m濃縮池內(nèi),其含水率約98%。在經(jīng)格柵式濃縮機(jī)濃縮后,含水率約為95%。最后由2臺(tái)泥漿泵送至污泥脫水間,經(jīng)2臺(tái)自動(dòng)廂式壓濾機(jī)壓榨脫水后,泥餅含水率50%~60%。泥餅由汽車外運(yùn)至渣廠,而壓濾后的出水則回流到平流沉淀池內(nèi),繼續(xù)參與處理。該系統(tǒng)于攀鋼冷軋廠興建時(shí)配套修建而成。在隨后的實(shí)際運(yùn)行中,其雖在一定程度上滿足了冷軋廢水的處理需要,但也暴露出了諸多問題,突出表現(xiàn)在:設(shè)備故障頻發(fā),運(yùn)行可靠性差,檢修維護(hù)頻繁,生產(chǎn)維持費(fèi)用過高,職工勞動(dòng)強(qiáng)度較大,嚴(yán)重危及站所的安全生產(chǎn)和環(huán)保任務(wù)順利完成。鑒于上述問題,對(duì)該系統(tǒng)設(shè)備全面開展故障分析,探析其故障模式,掌握其故障原因,從而有針對(duì)性地采取主動(dòng)維修(corrective maintenance,CM)[1]等策略,以此切實(shí)保障環(huán)保系統(tǒng)設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的綜合整治。 |