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專業論文

水解—接觸氧化工藝處理紡織綜合廢水

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【中文關鍵詞】水解—接觸氧化工藝處理紡織綜合廢水          
【全部正文】  摘要:廣東省溢達紡織有限公司紡織綜合廢水水質參數:PH值=10-14,ρ(CODCr)=1000-1500 mg/L,ρ(BOD5)=300-450 mg/L,ρ(SS)=300 mg/L,ρ(S2-)=3 mg/L,水溫40-50℃,色度400-600倍。采用水解酸化-生物接觸氧化法處理,運行結果表明,處理后出水:pH=7-8,ρ(CODCr)=89 mg/L,ρ(BOD5)=20 mg/L,ρ(SS)=54 mg/L,ρ(S2-)=0.8mg/L,色度3l倍,符合排放要求。      關鍵詞:紡織廢水;廢水處理;水解酸化;接觸氧化      中圖分類號:X791   文獻標識碼:B   文章編號:1009—2455(2004)01 Treatment of Combined Wastewater from Textile Industry by A Hydrolysis-Contact OXidation Process XIAO Yu-nan1,CHEN Ji-hua1,ZHAO Xiao-hua2,YANG Xiao-bo1 (1.School of Environmental Engineering and Science,Donghua University,Shanghai 200051,China;2.Yida Textile Co.,Ltd.,Foshan 528500,China)   Abstract:The quality parameters of the combined wastewater from the textile production of Guangdong Yi-da Textile Co.,Ltd.were:PH=10-14,ρ(CODCr)=1000-1500 mg/L,ρ(BOD5)=300-450 mg/L,ρ(SS)=300 mg/L,ρ(S2-)=3 mg/L,water temperature=40-50℃,and chroma=400-600 times. The wastewater was treated by a process of hydrolytic acidification-biological contact oxidation. The results of the operation showed that the quality parameters of the effluent water the treatment were as follows: pH=7-8,ρ(CODCr)=89 mg/L,ρ(BOD5)=20 mg/L,ρ(SS)=54 mg/L,ρ(S2-)=0.8mg/L,and chroma=31 times, indicating that the quality of the treated wastewater met the discharge standard.   Key words: wastewater from textile industry; wastewater treatment;hydrolytic acidification;contact oxidation      廣東溢達紡織有限公司是集棉紡、染紗、梭織、針織、后整理及制衣一條龍生產的大型紡織企業,主要產品為純棉布料和成衣。為適應發展的需要,公司于2000年11月投資2700多萬元建成1套17000m3/d廢水處理工程。   1 廢水水量、水質及排放標準      綜合廢水主要來源于染紗、后整理和洗水車間及少量生活污水:染紗廢水10000-13000m3/d,后整理排放強堿性廢水約2000m3/d,制衣廠洗水排放廢水約1000m3/d。其中絲光廢水和部分染紗廢水共約3000m3/d,先經過鍋爐廢氣除硫系統,再進入污水處理系統。該工程設計日處理廢水17000m3,目前實際日處理廢水15000m3。廢水水質情況和處理系統執行紡織染整工業污染排放標準GB4287-92一級排放標準,見表1。 表1  廢水水質及排放標準 項目 廢水水質 排放標準 ρ(CODCr)/(mg•L-1) 1000-1500 ≤100 ρ(BOD5)/(mg•L-1) 300-450 ≤25 ρ(SS)/(mg•L-1) 300 ≤70 ρ(S2-)/(mg•L-1) 3 ≤1.0 pH值 10-14 6-9 水溫/℃ 40-50   色度/倍 400-600 ≤40   2 廢水處理工藝流程      廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、堿液、纖維雜質及無機鹽,同時染料結構中硝基和胺基化合物對微生物具有較大的毒性。由于染色的前后處理、后整理的絲光、精煉及制衣廠的漂洗使用燒堿和大小蘇打,使得廢水呈強堿性;生產過程還使用柔軟劑、洗滌劑、防縮劑等直鏈有機物,這些化合物能抑制微生物酶的活性。染紗過程采用活性染料,染料的上染率較低,廢水中殘留的染料較多,色度較深,廢水m(BOD5)/m(CODCr)=0.3,可生化性較差,故采用水解酸化—生物接觸氧化-砂濾處理工藝。由于車間產生的廢水常在40-50℃不適合微生物生長,因此水解酸化前采用兩套混凝土冷卻塔進行降溫,具體工藝流程見圖1。   3 主要構筑物   3.1 格柵井      采用機械格柵,型號WGS-1283,功率ρ=1.1 kW,格柵寬度1080mm,柵距3mm,用定時器控制格柵的運行;同時還設置一人工格柵。   3.2 集水池      集水池有效容積為230m3,通過向集水井加濃硫酸調節廢水的pH值至7-9.5。用4臺提升泵(將廢水提升至冷卻塔),型號IS200-150-250,功率ρ=37kW。   3.3 降溫調節池      調節池直徑40m,池高5m(地下1m),有效容積為5000m3。池中設置混凝土冷卻塔,塔平面尺寸L×B=8500mm× 8500mm。塔在調節池直徑上、離近端池壁9.5m處。廢水從集水井經一次提升泵提升至冷卻塔頂。廢水經噴灑裝置下端的反射板均勻灑落到填料層。池內安裝4臺循環冷卻泵(2用2備),型號IS200-150-250,功率ρ=22kW;4臺二次提升泵(提升到水解酸化池,2用2備),型號IS200-150-250,功率ρ=30kW。當進水水溫高于39℃時,循環冷卻泵自行啟動,進行循環冷卻。   3.4 水解酸化池      采用2套并列的水解酸化系統,均采用脈沖進水,升流式接觸工藝。8套脈沖器規格為φ1800mm×1800mm,水解酸化池底布置多排穿空管,廢水從池底進入,水解酸化池內置2層聚氯乙性填料,停留時間為13h,有效容積9200m3。   3.5 好氧池      采用2套并列的接觸氧化系統,配備IS200-150-250,功率ρ=22kW,共24臺射(16用8備),每臺射流泵配備8套射流器,裝填立體波紋填料,孔徑為φ200mm,每套共4段,采用推流式進水,停留時間為12h效容積8500m3,氣水比為9:1,容積負荷為[BOD5]/(m3•d)。   3.6 二沉池      采用平流式沉淀池,長寬比為5:1,平流速度v=0.1 m/min,q=0.7m3/(m2•h),沉淀池2臺虹吸排泥機,型號SXH-12,跨距L=11.6m,行車速度v=1.73m/min,整機功率N=4.4kW。   3.7 砂濾池      石英砂粒徑1-2mm,厚度為60cm,設計濾速為0.1m/min,氣沖強度:15-20L/(s•m2)水沖強度:2-5L(s•m2)。   3.8 清水池      清水池接納砂濾池出水,并用于砂濾池反沖洗,清水池有效容積為640m3。當水質出現異常時,投加10%次氯酸鈉溶液進行氧化脫色,廢水達標排放。   4 處理效果      調試時,系統處理水量開始維持在15000-6000m3/d,基本達到設計負荷。調試初期厭氧隨脫色率偏低,僅為50%,為解決這一問題,10d內連續向水解酸化池投加100t活性污泥,使水解酸化池污泥總量達600t,同時每天投加10t糞便l兩個月后,出水中各項污染因子均達到排放際準。連續兩周的檢測平均值見表2和表3。 表2 廢水處理效果檢測數據 項目 進水 出水 去除率% pH值 11-14 7-8   ρ(CODCr)/(mg•L-1) 1050 89 91.5 ρ(BOD5)/(mg•L-1) 350 20 94.3 ρ(NH3-N)/(mg•L-1) 13 5 61.5 ρ(SS)/(mg•L-1) 310.5 54 82.6 ρ(S2-)/(mg•L-1) 3.2 0.8 75 色度/倍 450 31 93.3 表3  沿程污染物的去除率 項目 水解酸化池 好氧池 二沉池 砂濾池 進水 出水 去除率/% 進水 出水 去除率/% 進水 出水 去除率/% 進水 出水 去除率/% ρ(CODCr)/(mg•L-1) 1050 840 20 840 162 80.7 162 127 21.6 127 89 29.9 ρ(BOD5)/(mg•L-1) 350 461 -32 461 51 88.9 51 32 37.2 32 20 37.5 ρ(SS)/(mg•L-1) 310.5 279 10 279 227.5 18.5 227.5 81 64.4 81 54 33.3 ρ(S2-)/(mg•L-1) 3.2 2.11 34.1 2.11 0.96 54.5 0.96 0.88 8.3 0.88 0.8 9.1 色度/倍 450 137 69.5 137 41 70.1 41 35 13.1 35 31 11.4   5 運行過程存在的問題及改進措施   5.1 加硫酸亞鐵除硫      由于染料車間使用的染料均為活性染料,并沒有使用硫化染料,所以原來對硫化物問題沒有引起足夠的重視。但實際運行中發現好氧池的需氧量遠大于設計值,而且水解酸化池發出的臭味嚴重。經化驗,發現水解酸化池出水的硫化物偏高,有時高達20mg/L,平均值為10-15mg/L。硫化物主要來源于生產車間使用保險粉和元明粉,鍋爐房利用堿性廢水進行煙氣脫硫,廢水調節pH值時投加的硫酸在水解酸化池發生一系列化學反應,轉化為低價態還原性的硫化物。在水解酸化池進水投加100mg/L的硫酸亞鐵(以Fe2+計)脫硫效果較為明顯,水解酸化池出水硫化物降為3-5mg/L,最終出水水質和惡臭現象得到明顯改善。   5.2 加大射流泵的葉輪,提高溶解氧      初始調試階段好氧池供氣量難于滿足微生物的正常需求,好氧池前兩段由于有機物負荷高,托氧量較大,射流泵全開時溶解氧低于1 mg/L,睡過加大所有射流泵的葉輪,水中溶解氧提高到2.0-2.2 mg/L,也表明通過加大使用功率來增加水量來提高溶氣效率是可行的。   5.3 格柵前增設篩網去除短纖維和軟性塑料      人工格柵不能有效地截除短纖維和軟性塑料,啄水中含有2-3cm的短纖維及塑料袋,纖維之間極易粘結成團,容易造成管路堵塞,后來在格柵處增設篩網,通過人工清理解決了這一問題。   5.4 二沉池改為溢流進水      二沉池配水槽浮渣淤積嚴重,改進二沉池的屺水槽,由下端進水改為溢流進水,效果明顯。   6 經濟指標      工程總投資2700多萬元,其中土建工程費用900多萬元,設備及原材料1100萬元,工程占地14000多m2;總裝機容量948kW,直接運行費用為1.18元/m2廢水。   7 結語     、俨捎盟馑峄佑|氧化—砂濾工藝處理紡織綜合廢水是可行的,噸水處理費用較低。     、谡滋幚硐到y運行良好,其水解酸化脫色率達70%,m(BOD5)/m(CODCr)的比值由0.3上升到0.55。     、壅滋幚硐到y基本無污泥產生,二沉池污泥回流入水解酸化池,通過較長停留時間,污泥消化較為徹底,降低了污泥處理成本。      ④采用較先進的射流曝氣方式和立體波紋填料,氧氣的利用效率達16%[1]。 參考文獻: [1] 李家珍.染料染色工業廢水處理[M]。北京:化學工業出版社1999. ________________________________________ 作者簡介:肖玉南(1974—),男,湖南隆回人, 工程師,現為東華大學環境科學與丁程學院在讀碩士研究生,研究水處理技術,上海東華大學199#信箱,電話(021)62378776,ynxiao1972@mail.dhu.edu.cn。
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