提銅選礦藥劑生產廢水回用處理工藝研究 |
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【中文關鍵詞】 | 提銅選礦藥劑 生產廢水 廢水回用 吸附容量 活性炭再生   |
【摘要】 | 采用隔油-過濾除油-酸化沉降-催化氧化-石灰中和-3 級活性炭吸附聯合工藝處理提銅藥劑生產廢水。研究了酸化沉降 pH 值優化、過濾除油及催化氧化單元處理的效果、廢水凈化-回用在生產工藝中循環的可行性,以及活性炭、鍋爐爐渣的飽和吸附容量和活性炭再生方法結果表明,酸化 pH 值為 3 ~ 4 時,對廢水具有較好的澄清效果;組合過濾除油單元的聯合工藝處理出水 COD 進一步降低;而組合催化氧化單元的聯合工藝,出水 COD、色度反而有所上升;活性炭和爐渣的飽和吸附容量分別為 119、23 mL / g,前者對廢水的脫色、除味和 COD 去除效果明顯優于后者;對于飽和活性炭,宜采用中溫炭化-高溫蒸汽活化方式進行再生。推薦采用集水調節-酸化沉 降-隔油-過濾除油-石灰中和-1 級爐渣吸附-3 級活性炭吸附聯合工藝凈化提銅選礦藥劑生產廢水,處理出水可回用生產,實現生產廢水“零排放”。 |
【部分正文預覽】 | 通過分別生產酮肟和醛肟后復配而成。酮肟的生產原料為壬基酚、丙酰氯、無水三氯化鋁和鹽酸羥胺等,主要生產工序為:酯化、重排、水解、蒸餾提純和肟化。醛肟的生產原料為壬基酚、對甲基苯胺、甲醛和鹽酸羥胺等,主要生產工序為:縮合氧化、水解、蒸餾提純和肟化。在生產過程中產生大量氣味濃,濁度、色度高,含有機毒物,油類物質含量高,高鹽分、高 COD,可生化性差BOD / COD 為 0.05 的酸性有機廢水。 |
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