PLC控制系統(tǒng)在電廠廢水處理中的應(yīng)用
【中文關(guān)鍵詞】 | PLC控制系統(tǒng) 電廠 廢水處理   |
【摘要】 | 公司工程技術(shù)人員針對電廠生產(chǎn)廢水處理的特點和工程實例,經(jīng)過數(shù)百次的反復(fù)試驗研究,成功研制一種新型、高效、低運行成本的處理工藝,并將該工藝應(yīng)用于佛山市光明發(fā)電廠有限公司的污水處理中。 |
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公司工程技術(shù)人員針對電廠生產(chǎn)廢水處理的特點和工程實例,經(jīng)過數(shù)百次的反復(fù)試驗研究,成功研制一種新型、高效、低運行成本的處理工藝,并將該工藝應(yīng)用于佛山市光明發(fā)電廠有限公司的污水處理中。經(jīng)過一年多的調(diào)試運轉(zhuǎn),經(jīng)檢測,該工藝的各項指標(biāo)均達到了國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996中的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。 由于污水處理的環(huán)境惡劣且一些工藝參數(shù)要求嚴(yán)格,在人工操作時,會因操作人員的錯誤判斷而影響處理效果,甚至造成不可挽回的損失。因此在該工程中,我們設(shè)計了PLC自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了污水處理過程的自動控制,工藝過程的操作和工藝參數(shù)顯示均通過觸摸屏實現(xiàn),工作人員通過觸摸屏設(shè)置好必要的參數(shù)后,只需監(jiān)控處理過程,進行一些必要的干預(yù)。 2 污水處理工藝流程簡介 電廠含油廢水是由離心分離機脫水及維修設(shè)備時產(chǎn)生,廢水的酸堿度變化大,水質(zhì)的含油量變化大,乳化程度高,一般的處理系統(tǒng)受各種因素影響比較大(水量、含油量、酸堿度),造成各項排放指標(biāo)超標(biāo)(電廠廢水排放標(biāo)準(zhǔn)COD≤100ppm. SS≤70ppm,含油率≤5ppm)。以下介紹一種新型的處理工藝,其流程如圖1所示。
廢水的處理過程:前級采用旋流分離器對含油廢水進行預(yù)處理,它利用兩種不相溶液體的比重差,在壓差的條件下,產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),使得密度高的水拋出,密度小的油溢出,實現(xiàn)油水的高效分離,它相對于自然重力沉降平流隔油高效得多,離心分離后能有效地除去大部分的浮重油,降低次級負荷(降低加藥量),次級采用豎流沉淀池進行破乳、絮凝沉淀,在豎流沉淀加藥池的混凝方式是加藥方向與被處理的廢水相對流,保證充分、快速混凝。為配合發(fā)揮藥物的最佳功效,采用特殊的控制方式響應(yīng)系統(tǒng)各種因素的變化,通過絮凝沉淀完成對石油及SS的有效處理,后級采用氧化-過濾器對COD進行有效降解。系統(tǒng)的COD主要由維修分廠的廢水產(chǎn)生,成分主要為芳烴族類,氧化—過濾器通過撞擊流的方式,利用氣水高速相撞,改變芳烴族類的理化特性,從而降解系統(tǒng)的COD。廢水經(jīng)過以上工藝處理后環(huán)保考核的主要三項指標(biāo)COD、SS、含油率達到了國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)(COD≤100ppm. SS≤70ppm,含油率≤5ppm)。 3 PLC控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 3.1 硬件結(jié)構(gòu) 自控系統(tǒng)分為兩級:上位監(jiān)視級和下位控制級,如圖2所示。監(jiān)視級由一臺日本Hakko公司的V606i型觸摸屏和一臺打印機組成,實現(xiàn)現(xiàn)場工作狀態(tài)的同步監(jiān)視,并可隨時打印現(xiàn)場的運行數(shù)據(jù)。控制級由一臺S7-200 CPU224 型可編程邏輯控制器(PLC)及一個模擬量采集模塊EM 235、一個I/O擴展模塊EM 223和觸摸屏組成。其中,PLC用于流量采集、1#、3#計量泵的輸出信號處理和反洗水泵、攪拌泵、空壓機、抽水泵的控制;EM 235用于PH計的信號輸入和2#計量泵的輸出信號處理;EM223用于水位信號采集和漩流分離器、撞擊流裝置的控制;觸摸屏除了提供監(jiān)視功能,也具有控制功能,可通過它設(shè)定參數(shù)及實現(xiàn)對每個系統(tǒng)設(shè)備的單獨控制。觸摸屏和PLC之間通過RS-442/485轉(zhuǎn)換線通信。
3.2 軟件構(gòu)成 S7-200型PLC的組態(tài)編程采用STEP 7軟件,該軟件基于WIN32或以上版本,具有在PC上對S7-200控制系統(tǒng)進行常規(guī)配置、程序編輯、編譯及反編譯、監(jiān)控和在線命令等功能。V606i型觸摸屏的編程采用V-SFT軟件設(shè)計,這是HAKKO公司V6系列觸摸屏用戶畫面的專用軟件。它運行于Windows 95/98/NT操作系統(tǒng),僅需指定PLC的型號,當(dāng)向V6下載畫面數(shù)據(jù)時,對應(yīng)的PLC通訊程序就會自動下載到V6中,因此兩者之間的兼容不存在任何問題。 4 PLC控制系統(tǒng)的功能 為提高處理效率,減輕工人的勞動強度,保證設(shè)備正常運行,PLC控制系統(tǒng)具有生產(chǎn)過程自動控制、在線監(jiān)視、故障顯示報警、生成報表等基本功能。 4.1 生產(chǎn)過程自動控制 本控制系統(tǒng)的檢測儀表為多種類、在線連續(xù)檢測,其中包括液位、流量、pH值的測量和控制。pH計測量的4~20mA信號和流量計的脈沖信號輸入PLC,經(jīng)程序運算處理后傳輸至觸摸屏監(jiān)視和打印,并通過程序里的公式運算,分別輸出高速脈沖和4~20mA信號至兩個計量泵,進行污水的絮凝劑PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙稀酰胺)的自動調(diào)節(jié)。檢測儀表的控制信號(液位上下限)送至PLC參與系統(tǒng)的邏輯控制。主要控制回路介紹如下: |
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